邱康勇,張 杰,吳繼權
(深圳市特種設備安全檢驗研究院,深圳 518029)
摘 要:某電廠在停爐檢修時發(fā)現一主汽門閥蓋螺栓斷裂失效,采用宏觀分析、化學成分分析、硬度試驗、金相分析、斷口以及能譜分析等方法對螺栓斷裂原因進行了分析.結果表明:螺栓斷裂的主要原因為螺栓顯微組織粗大且不均勻,在長期高溫和應力作用下,局部位置的晶界發(fā)生蠕變產生蠕變孔洞;然后在腐蝕介質的作用下,裂紋從晶界蠕變孔洞處萌生并沿晶界擴展,最終造成一次性沿晶脆性斷裂.
關鍵詞:螺栓;斷裂;蠕變;腐蝕;沿晶脆性斷裂;失效分析
中圖分類號:TG115.2 文獻標志碼:B 文章編號:1001G4012(2018)04G0304G04
FailureAnalysisonFratureofaMainSteamValveCoverBolt
QIUKangyong,ZHANGJie,WUJiquan
(ShenzhenInstituteofSpecialEquipmentInspectionandTest,Shenzhen528029,China)
Abstract:Themainsteamvalvecoverboltinapowerplantwasfoundfracturedwhentheboilerwasshutdownformaintenance.Meanssuchasmacroanalysis,chemicalcompositionanalysis,hardnesstest,metallographicanalysis,fractureandenergyspectrumanalysiswereusedtoanalyzethecausesfortheboltfracture.Theresultsshowthatthemainreasonfortheboltfracturewasthatthemicrostructureoftheboltwascoarseanduneven.Under
theactionoflongGterm hightemperatureandstress,creephappenedandcreepcavitiesappearedatlocalgrainboundary.Thenundertheactionofthecorrosivemedium,cracksgeneratedfromthegrainboundarycreepcavitiesandexpandedalongthegrainboundary,whicheventuallyresultedintheoneGtimeintergranularbrittlefracture.
Keywords:bolt;fracture;creep;corrosion;intergranularbrittlefracture;failureanalysis
高溫螺栓是火力發(fā)電廠廣泛使用的緊固件之一,在役機組 的 高 溫 螺 栓 出 現 失 效 現 象 在 火 電 廠事故中較為普遍[1].某電廠在2016年12月停爐檢修時 發(fā) 現 其 中 一 根 主 汽 門 閥 蓋 螺 栓 斷 裂 成 兩截,如圖1 所 示.失 效 的 主 汽 門 閥 蓋 螺 栓 標 稱 材料為20Cr1Mo1VTiB鋼,規(guī)格為 M56mm,且為雙頭螺栓.該螺栓所在機組于2005年投入使用,截止到發(fā)現螺栓斷裂時已累計運行40000h,期間共有過 4 次 拆 裝,機 組 工 作 期 間 最 高 運 行 溫 度 為530 ℃,每天運行時間為10h.為查明失效原因,避免類似失 效 的 再 發(fā) 生,筆 者 對 該 斷 裂 螺 栓 進 行了檢驗和分析.
1 理化檢驗
1.1 宏觀分析
圖2為斷裂主汽門閥蓋螺栓的整體宏觀形貌,可見斷裂發(fā)生在雙頭螺栓一頭的最后一條螺紋處,該處為螺栓應力集中較大的區(qū)域.圖3為螺栓斷口宏觀形貌,可見斷口比較粗糙,且較為平坦,呈顆粒狀,斷口上未觀察到放射區(qū)和纖維區(qū),斷口整體比較灰暗,呈脆性斷裂特征[2].
1.2 化學成分分析
在斷裂主 汽 門 閥 蓋 螺 栓 上 截 取 光 譜 試 樣,經清洗、干燥、打 磨 后,采 用 臺 式 直 讀 光 譜 儀 進 行 化學成分 分 析,結 果 見 表 1. 可 見 斷 裂 螺 栓 的 化學成分符合DL/T439-2006«火力發(fā)電廠高溫緊固件技術導 則»對 20Cr1Mo1VTiB 鋼 成 分 的 技 術要求.
1.3 硬度試驗
在主汽門閥蓋螺栓斷口附近截取橫截面試樣,打磨、拋光后進行布氏硬度試驗,結果見表2.可見斷裂螺栓的布氏硬度亦符合 DL/T439-2006 對20Cr1Mo1VTiB鋼的技術要求.
1.4 金相分析
在主汽門閥蓋螺栓斷口附近截取橫截面試樣,鑲嵌、打磨、拋光后用4%(體積分數)硝酸酒精溶液進行侵蝕,光學顯微鏡(OM)下觀察試樣顯微組織形貌見圖4.顯微組織為保持馬氏體位向的回火索氏體,但組織分布不均勻,部分晶粒較為粗大,且晶界處存在細小的蠕變孔洞[3G4].將金相試樣置于掃描電鏡(SEM)內進行觀察,同樣可見晶界處存在少量細小的蠕變孔洞,見圖5.
1.5 斷口掃描電鏡及能譜分析
將主汽門閥蓋螺栓斷口切取下來,經無水酒精清洗干凈、干燥后,置于掃描電鏡內進行觀察.可見螺栓表 面 有 大 量 的 覆 蓋 物,覆 蓋 物 形 貌 及 能 譜(EDS)分析結果見圖6,由此可推斷出該覆蓋物為鐵的氧化產物.
將斷口進一步清洗并且干燥后,置于掃描電鏡內再次進行觀察,斷口形貌見圖7.可見斷口主要呈冰糖狀沿晶斷裂形貌,斷口上可見二次裂紋與孔洞,斷口局部放大可見解理臺階,呈典型的脆性斷裂形貌特征[5].
圖6 斷口表面覆蓋物SEM 形貌及 EDS分析結果
Fig.6 Thea SEM morphologyandb EDSanalysisresultsof
coveringsonthefracturesurface
呈冰糖狀沿晶斷裂形貌,斷口上可見二次裂紋與孔洞,斷口局部放大可見解理臺階,呈典型的脆性斷裂形貌特征[5].
2 綜合分析
由上述理化檢驗結果可知,斷裂主汽門閥蓋螺栓的化學成分和硬度均滿足 DL/T439-2006 對20Cr1Mo1VTiB鋼的技術要求.
由金相分析結果可知,主汽門閥蓋螺栓顯微組織為保持馬氏體位向的回火索氏體,組織分布不均勻,部分晶粒較為粗大,同時晶界處存在蠕變特征.蠕變的產生主要與溫度及應力有關,螺栓的使用溫度為530 ℃,該 溫 度 未 超 過 材 料 的 最 高 許 用 溫 度(570 ℃),但也是在高溫下服役.螺栓服役過程中的應力來自以下4個方面:第一,當機組平穩(wěn)工作時,在530 ℃溫度下,螺栓同時承受一定的熱應力,但當機組處于啟動和結束兩個階段時,螺栓承受的則是交變熱應力;第二,結合螺栓的裝載位置及螺栓一頭套在螺帽內的特點可以看出,該螺栓承受一定的剪切應力;第三,螺栓在服役過程中,存在機械交變循環(huán)應力的作用,機械交變循環(huán)應力主要來源于鍋爐停爐、啟動及運行過程中的負荷波動;第四,由于螺栓斷裂位置位于最后一條螺紋處,此處本身就為應力集中位置.
由斷口分析結果可知,斷口受到較嚴重的腐蝕作用;斷口主要呈沿晶冰糖狀,同時可見二次裂紋與孔洞,孔洞的形成與腐蝕及蠕變有關.因此可以判斷該主汽門閥蓋螺栓發(fā)生的是沿晶脆性斷裂.綜合以上分析,由于螺栓顯微組織晶粒較粗大且組織分布不均,螺栓長期承受530℃高溫,在一定應力作用下局部位置的晶界發(fā)生蠕變,晶界處的蠕變孔洞成為裂紋源,然后在腐蝕介質的作用下,裂紋在晶界處萌生并沿晶界擴展,最終造成一次性沿晶脆性斷裂.
3 結論及建議
該主汽門閥蓋螺栓斷裂為一次性沿晶脆性斷裂;造成其斷裂的原因是螺栓顯微組織粗大且分布不均勻,在長期的高溫和應力作用下,局部位置的晶界發(fā)生蠕變產生蠕變孔洞,然后在腐蝕介質的作用下晶界蠕變孔洞處萌生裂紋并沿晶界擴展,最終造成螺栓一次性沿晶脆性斷裂.
建議加強對螺栓使用前的抽查檢驗;檢修過程中應對螺栓進行無損檢測,必要時可進行現場化學成分、硬度、金相等項目的檢驗;加強對鍋爐水質溶解氧以及pH 值等指標的監(jiān)測.