某井 G105鉆桿開(kāi)裂失效分析
陳 猛1,余世杰1,2,袁鵬斌1,龔丹梅1,羅 睿1
(1.上海海隆石油管材研究所,上海 200949;2.西南石油大學(xué),成都 610500)
摘 要:通過(guò)宏觀檢驗(yàn)、化學(xué)成分分析、金相分析、力學(xué)性能測(cè)試、掃描電鏡和能譜分析等方法,對(duì)某井發(fā)生批量開(kāi)裂的 G105鉆桿進(jìn)行了分析.結(jié)果表明:該批鉆桿硬度達(dá)到33 HRC,遠(yuǎn)高于NACE MR0175-2009對(duì)抗硫化物應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂(SSCC)材料最高硬度要求值22HRC,鉆桿的硫化物應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂敏感性較高;鉆桿開(kāi)裂主要為硫化氫應(yīng)力腐蝕而導(dǎo)致的脆性開(kāi)裂,同時(shí)井底存在的CO2 和Cl- 加速了其腐蝕進(jìn)程.建議在含有 H2S氣體的環(huán)境下使用抗硫鉆桿進(jìn)行作業(yè),從而有效防止鉆桿發(fā)生硫化氫應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂.關(guān)鍵詞:G105鉆桿;硫化氫應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂;硬度
中圖分類(lèi)號(hào):TB304 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B 文章編號(hào):1001G4012(2017)06G0437G05
FailureAnalysisonCrackingofG105DrillPipesinaWell
CHEN Meng
1,YUShijie1,2,YUANPengbin1,GONGDanmei1,LUORui1
(1.ShanghaiHilongPetroleum TubularGoodsResearchInstitute,Shanghai200949,China;
2.SouthwesternPetroleum University,Chengdu610500,China)
Abstract:ThebatchcrackingcausesofG105drillpipesinawellwereanalyzedbymeansofmacroobservation,
chemicalcompositionanalysis,metallographicanalysis,mechanicalpropertytest,scanningelectronmicroscopeandenergy
spectrumanalysisandsoon.Theresultsshowthatthehardnessofthedrillpipereached33HRCwhichwasmuchhigher
thantherequiredvalueofMRNACE0175-2009(≤2HRC)forthesulfidestresscorrosioncracking(SSCC)resistant
material,sotheSSCCsusceptibilityofthedrillpipeswasveryhigh.Thecrackingofthedrillpipeswasbrittlecracking
mainlycausedbythehydrogensulfidestresscorrosion,andatthesametimeCO2 andCl-1inthewellacceleratedthe
corrosionprocess.ItwassuggestedthatantiGsulfurdrillpipesshouldbeusedintheenvironmentcontainingH2Sgasto
effectivelypreventthedrillpipesfromhydrogensulfidestresscorrosioncracking.
Keywords:G105drillpipe;hydrogensulfidestresscorrosioncracking;hardness
失效鉆桿在某井用于打撈井底油管,該批鉆桿共有 299 根,鉆 桿 尺 寸 為 3G1/2″(?88.9mm ×9.35mm),規(guī)格為13.30ppf(19.79kg??m-1),鋼級(jí)為G105.該批鉆桿在下井之前(2014年9月)曾進(jìn)行過(guò)檢測(cè),并按照 APISpec5DP-2009對(duì)剩余壁厚的要求對(duì)其進(jìn)行了分級(jí),見(jiàn)表1,可見(jiàn)約有90.97%的鉆桿為優(yōu)級(jí).2015年部分油管打撈上來(lái)后發(fā)現(xiàn)鉆桿管體縱向開(kāi)裂,對(duì)該批鉆桿重新檢測(cè)分級(jí),大部分鉆桿降為2級(jí)以下,且因開(kāi)裂報(bào)廢31根鉆桿.重新檢查開(kāi)裂鉆桿2014年的檢測(cè)分級(jí)情況,結(jié)果發(fā)現(xiàn)97.14%的開(kāi)裂鉆桿在使用前為優(yōu)質(zhì)級(jí)別,說(shuō)明鉆桿開(kāi)裂并非由于磨損引起,可能為腐蝕造成壁厚減薄.開(kāi)裂失效鉆桿宏觀形貌如圖1所示,可見(jiàn)管體縱向開(kāi)裂,管 體外壁呈棕黑色,無(wú)明顯機(jī)械劃痕且管體未發(fā)生塑性變形.為了查明該批鉆桿開(kāi)裂原因,避免類(lèi)似失效再次發(fā)生,筆者對(duì)其進(jìn)行了檢驗(yàn)和分析。
1 理化檢驗(yàn)
1.1 宏觀檢驗(yàn)
從圖1上截取試樣,如圖2所示.由圖2a)可見(jiàn),裂紋試樣沿管體縱向和橫向兩個(gè)方向貫穿壁厚,無(wú)塑性變形.觀察裂紋斷口,橫截面斷口顯示裂紋由內(nèi)壁向外壁擴(kuò)展,縱截面斷口顯示裂紋由外壁向內(nèi)壁擴(kuò)展,斷口呈人字形和放射花樣,為典型脆性斷口,見(jiàn)圖2b).在橫向斷口上發(fā)現(xiàn)一條二次擴(kuò)展裂紋,見(jiàn)圖2c),將該裂紋打開(kāi)后,顯示裂紋由外壁向內(nèi)壁擴(kuò) 展,斷 口 人 字 形 和 放 射 花 樣 較 為 明 顯,見(jiàn)圖2d).試樣內(nèi)壁呈黑色,存在較為密集的腐蝕坑,蝕坑形貌為寬淺型,內(nèi)壁無(wú)劃痕和磨損現(xiàn)象,外壁未見(jiàn)明顯腐蝕坑,見(jiàn)圖2e).宏觀觀察結(jié)果表明,鉆桿失效為脆性開(kāi)裂,加之其斷口顏 色 呈 黑 褐 色,推 斷 可 能 為 硫 化 氫 應(yīng) 力腐蝕 開(kāi) 裂,內(nèi) 壁 腐 蝕 嚴(yán) 重 引 起 壁 厚 減 薄,鉆 桿降級(jí).
圖2 失效試樣宏觀形貌
Fig.2 Macromorphologyofthefailuresample a failuresamplemorphology b fracturemorphology
c secondarycrackmorphologynearthefracture d fracturemorphologyofthesecondarycrack e corrosionmorphologyoftheinnerwall
1.2 化學(xué)成分分析
在鉆桿裂紋附近取樣,采用直讀光譜儀進(jìn)行化學(xué)成分分析.由表2可見(jiàn),失效鉆桿的化學(xué)成分符合 APISpec5DP-2009技術(shù)要求.
1.3 金相分析
根據(jù) GB/T13298-1991«金屬顯微組織檢驗(yàn)方法»對(duì)失效鉆桿取樣進(jìn)行金相分析,金相觀察面為橫截面.裂紋由主裂紋和分支裂紋組成,基本貫穿整個(gè)壁厚,見(jiàn)圖3a).裂紋局部形貌呈樹(shù)枝狀,且兩側(cè)存在微小的沿晶裂紋,見(jiàn)圖3b).裂紋附近顯微組織為均勻的回火索氏體,無(wú)明顯偏析,晶粒度為8.5級(jí),見(jiàn)圖3c).
1.4 硬度測(cè)試
對(duì)金 相 試 樣 進(jìn) 行 洛 氏 硬 度 測(cè) 試.由 表 3 可見(jiàn),裂 紋 附 近 和 遠(yuǎn) 離 裂 紋 端 的 硬 度 相 近,均 為33HRC左右,遠(yuǎn)高于 NACEMR0175-2009技術(shù)要求:抗 應(yīng) 力 腐 蝕 開(kāi) 裂 (SCC)材 料 硬 度 應(yīng) 小 于22HRC.
1.5 力學(xué)性能試驗(yàn)
按照 ASTM A370-2012對(duì)失效鉆桿取平行部分 長(zhǎng) 度 為 19.1 mm 的 板 狀 拉 伸 試 樣 和 規(guī) 格 為10mm×7.5mm×55mm 的沖擊試樣分別進(jìn)行拉伸和沖擊試驗(yàn),結(jié)果如表4所示.結(jié)果表明,失效鉆桿的拉伸性能和沖擊吸收能量均符合APISpec5DP-2009對(duì) G105鋼級(jí)鉆桿力學(xué)性能的要求.與交貨時(shí)產(chǎn)品力學(xué)性能進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)鉆桿在使用后斷后伸長(zhǎng)率和沖擊吸收能量都有較大幅度下降。
1.6 掃描電鏡及能譜分析
采用掃描電鏡(SEM)對(duì)失效鉆桿斷口及裂紋形貌進(jìn)行觀察分析,斷口微觀形貌呈沿晶冰糖狀,見(jiàn)圖4;裂紋附近存在一些沿晶微裂紋和階梯狀小裂紋,見(jiàn)圖5.將未完全穿透的裂紋打開(kāi),斷口亦呈典型的沿晶斷裂形貌,見(jiàn)圖6.初步判斷該鉆桿失效為硫化氫應(yīng)力腐蝕引起的開(kāi)裂。
2 分析與討論
該批鉆桿出現(xiàn)批量開(kāi)裂事故,且內(nèi)壁腐蝕嚴(yán)重.理化檢驗(yàn)結(jié)果表明,鉆桿化學(xué)成分、力學(xué)性能均符APISpec5DP-2009技術(shù)要求.裂紋附近的顯微組織為均勻的回火索氏體,晶粒度為8.5級(jí),夾雜物含量評(píng)級(jí)也符合標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求.因此,排除鉆桿質(zhì)量問(wèn)題是造成鉆桿開(kāi)裂和腐蝕主要原因的可能性。
鉆桿斷口存在人字紋花樣,微觀形貌為典型的沿晶斷口,因此判斷鉆桿開(kāi)裂為硫化氫應(yīng)力腐蝕引起的脆性開(kāi)裂.采用金相顯微鏡觀察二次裂紋形貌,發(fā)現(xiàn)主裂紋上有分支小裂紋,另外 SEM 形貌中發(fā)現(xiàn)主裂紋附近存在樹(shù)枝狀和階梯狀小裂紋,這些都為 硫 化 物 應(yīng) 力 腐 蝕 開(kāi) 裂 (SSCC)和 氫 致 開(kāi) 裂(HIC)的主要特征[1G3].其次,根據(jù)能譜分析結(jié)果,腐蝕產(chǎn)物中含有較多硫元素,鉆桿發(fā)生 H2S腐蝕,產(chǎn)生的氫原子在晶體點(diǎn)陣位錯(cuò)上形成的“釘扎”作用可使材料的塑性降低.而氫原子進(jìn)入材料內(nèi)部的先決條件是材料表面發(fā)生電化學(xué)腐蝕,如果井內(nèi) H2S分壓達(dá)到 NACE MR0175-2009 規(guī)定的 0.3kPa
即有可能發(fā)生硫化氫應(yīng)力腐蝕,其反應(yīng)機(jī)理如下:H2S+Fe→ FexSy +2H (1)還原反應(yīng)生成的氫在 H2S催化作用下進(jìn)入基體,加速材料氫脆過(guò)程.氫原子一般處于金屬原子之間的空隙中,晶格中發(fā)生原子錯(cuò)排的局部位置稱(chēng)為位錯(cuò),氫原子易于聚集在位錯(cuò)附近.金屬材料受外力作用時(shí),材料內(nèi)部的應(yīng)力分布是不均勻的,在材料內(nèi)部缺陷處會(huì)發(fā)生應(yīng)力集中.在應(yīng)力梯度作用下氫原子在晶格內(nèi)跟隨位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)向應(yīng)力集中區(qū)域擴(kuò)散,在高氫區(qū)會(huì)萌生出裂紋并擴(kuò)展,導(dǎo)致脆性開(kāi)裂[4G5]。
該批鉆桿為普通 G105鋼級(jí)鉆桿,硬度在28~33HRC,大于 NACE MR0175-2009對(duì)抗SSC材料最高硬度要求值22 HRC,因此不適合在含有硫化氫環(huán)境下使用.通過(guò)與交貨前鉆桿的力學(xué)性能進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)失效鉆桿的斷后伸長(zhǎng)率和沖擊吸收能量均大幅下降,也說(shuō)明該批鉆桿在含有硫化氫氣體環(huán)境下服役已發(fā)生了一定程度的脆化.井下所打撈的油管無(wú)開(kāi)裂可能是因?yàn)橛凸苡捕鹊陀?G105鉆桿的,且無(wú)拉力作用,因此不受少量 H2S的影響.此外,能譜分析發(fā)現(xiàn)腐蝕產(chǎn)物中的碳含量較高,說(shuō)明井底可能存在 CO2 氣體,進(jìn)而促使 H2S腐蝕將更加嚴(yán)重,CO2 溶解于水中形成 H2CO3,將提供更多的 H+ 參與氫離子去極化反應(yīng),產(chǎn)生氫原子.CO2 的存在還促進(jìn)了鉆桿內(nèi)壁腐蝕,導(dǎo)致其壁厚減薄,使鉆桿降級(jí).其反應(yīng)過(guò)程如下。
CO2 +H2O=H2CO3 (2)
H2CO3 +Fe=FeCO3 +2H (3)
另外,對(duì)腐蝕產(chǎn)物的能譜分析還發(fā)現(xiàn),銹層中含有較多Cl- .Cl- 具有較高的銹層穿透能力,在材料表面形成銹層后,Cl- 進(jìn)入到銹層/基體界面,對(duì)基體和銹層形成電連接作用,基體下形成陽(yáng)極區(qū)域,外部可能存在 H2S和 CO2 氣體為銹層提供充足陰極去極化反應(yīng),易造成大陰極小陽(yáng)極的腐蝕反應(yīng)條件,從而在基體上形成大量密集腐蝕坑[6G8].綜上所述,該批鉆桿開(kāi)裂主要為硫化氫應(yīng)力腐蝕引起的開(kāi)裂,同時(shí)井底還存在 CO2 腐蝕,Cl- 的存在催化加速了腐蝕進(jìn)程。
3 結(jié)論及建議
鉆桿失效主要為硫化氫應(yīng)力腐蝕而導(dǎo)致的脆性開(kāi)裂,同 時(shí) 井 底 存 在 的 CO2,Cl- 加 速 了 其 腐 蝕進(jìn)程。建議在含有 H2S氣體的環(huán)境下使用抗硫鉆桿進(jìn)行作業(yè),從而有效防止鉆桿發(fā)生硫化氫應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂。
(文章來(lái)源:材料與測(cè)試網(wǎng)-理化試驗(yàn)-物理試驗(yàn))