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分享:唐鋼煉鐵廠南區(qū)4#高爐鐵口噴濺治理實踐

2024-07-01 13:50:34 

唐鋼公司南區(qū)4#高爐容積為3200 m3,于2007–9–8建成投產(chǎn),設計年產(chǎn)量280萬t。利用系數(shù):2.50 t/(m3·d),焦比:330 kg/t,噴煤量:180 kg/t,最大量為200 kg/t;燃料比:510 kg/t,爐頂壓力:0.23 MPa,熱風溫度:1200~1250 °C,渣量:320 kg/t,年平均作業(yè)率:97%。

南區(qū)4#高爐有4個出鐵口,32個風口,矩形出鐵場,每個鐵口液壓泥炮一座,德國TMT開口機,揭蓋機、擺動流嘴,晝夜出鐵次數(shù)為12。

唐鋼公司南區(qū)4#高爐在治理前,鐵口長期存在噴濺問題,其危害總結(jié)為以下6點:(1)制約高爐產(chǎn)能提升,導致爐況失常:鐵口噴濺直接導致高爐渣鐵排放不均,甚至出不凈,限制高爐的強化冶煉;(2) 形成出鐵事故:鐵口噴濺會對鐵口泥套造成破壞,一是刷壞泥套,二是在泥套內(nèi)形成頑固性積渣、積鐵,如果爐前未及時發(fā)現(xiàn)、處理,會導致堵不上口、燒壞泥炮等惡性事故;(3)爐前工作量大,干渣量多;(4)鐵口區(qū)域工作環(huán)境差,威脅到安全與環(huán)保;(5)影響生產(chǎn)成本:鐵口的噴濺造成出鐵效果差,鐵次大幅增加,炮泥用量上升;(6)主溝壽命縮短;由于鐵口的長時間噴濺,鐵水落點附近的主溝兩側(cè)侵蝕速度加快,主溝的使用周期大大縮短。

南區(qū)4#高爐自2017年12月份開始3#鐵口出現(xiàn)嚴重噴濺現(xiàn)象,噴濺時間30~60 min(平均47 min),噴濺情況可總結(jié)分為3種:(1)開口之后鐵口一直噴濺至堵口;(2)開口后可以正常出鐵20~40 min,之后出現(xiàn)噴濺至堵口;(3)開口后噴濺,正常出鐵20~30 min后繼續(xù)噴濺至堵口。3#鐵口平均出鐵量2690 t/d,平均出鐵時間104.8 min;1#鐵口出鐵量平均3088 t/d,平均出鐵時間103 min;2#鐵口出鐵量平均3074 t/d,平均出鐵時間105 min;4#鐵口平均出鐵量3105 t/d,平均出鐵時間105 min(以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計周期為2017年12月至2018年6月)。由于鐵口噴濺,3#鐵口日出鐵量遠低于其他鐵口,同時大幅度降低了大蓋的使用壽命,3#鐵口大蓋更換周期約5 d,其他鐵口大蓋更換周期約15 d。

3#鐵口噴濺的原因是由于液態(tài)渣鐵從鐵口孔道中高速流出時混入某種氣體,在流出鐵口后體積發(fā)生急劇膨脹發(fā)散。通過現(xiàn)場觀察可以排除高爐爐況不穩(wěn)(其他鐵口無噴濺情況)及炮泥原料的原因,氣體的來源是冷卻壁間隙、風口各套與風口組合磚之間間隙、耐火砌體間縫隙、爐殼與冷卻壁間的間隙[1]。

通過現(xiàn)場分析,煤氣通過高爐內(nèi)耐材之間或爐殼與冷卻壁間的間隙竄入鐵口混入液體渣鐵中,液體渣鐵在流出鐵口后體積發(fā)生急劇膨脹發(fā)散,發(fā)生鐵口噴濺。通過“高爐灌漿壓入技術”可以填充耐材之間或爐殼與冷卻壁間的間隙,防止煤氣竄入鐵口,改善鐵口噴濺[2]。

經(jīng)過公司生產(chǎn)工藝和耐材技術人員與灌漿施工方共同討論制定3#鐵口噴濺治理方案,具體方案如下。

結(jié)合爐況調(diào)查,對出現(xiàn)以下情況的部位進行重點關注。

(1)測溫點溫度偏高的部位;

(2)對有明顯煤氣竄出的部位;

(3)冷卻壁進出口水溫差超正常值的部位。

鐵口位于三段冷卻壁,煉鐵廠提前在鐵口周圍冷卻壁縫隙確定開孔位置并做好標記,開孔深度為110 mm(爐皮厚度74 mm,,爐皮與冷卻壁縫隙30 mm,鐵口冷卻壁厚度160 mm,考慮到碳磚安全問題不準備鉆到冷卻壁熱面,即開孔深度距冷卻壁熱面154 mm),爐皮外聯(lián)灌漿管徑50 mm。本次計劃開灌漿孔24個,具體如下:

(1)3#鐵口下方(二段冷卻壁豎縫隙)壓入灌漿2個孔,上方(四段冷卻壁豎縫隙)壓入灌漿2個孔,上方(風口大套下)壓入灌漿1個孔,左方(三段冷卻壁豎縫隙)壓入灌漿2個孔,右方(三段冷卻壁豎縫隙)壓入灌漿2個孔,再向右隔一塊冷卻壁壓入灌漿1個孔,合計10個;

(2)4#鐵口下方(二段冷卻壁豎縫隙)壓入灌漿2個孔,上方(四段冷卻壁豎縫隙)壓入灌漿2個孔,上方(風口大套下)壓入灌漿2個孔,左方(三段冷卻壁豎縫隙)壓入灌漿2個孔,右方(三段冷卻壁豎縫隙)壓入灌漿2個孔,再向左隔一塊冷卻壁壓入灌漿1個孔,合計10個;

(3)3#鐵口和4#鐵口之間冷卻壁,每隔兩塊冷卻壁壓入灌漿1個孔,合計4個。

(1)鐵口周邊區(qū)域和鐵口之間的爐缸部位,每個壓入孔進料壓力最高控制在1.5 MPa,基礎壓力升高到2 MPa時視為壓滿;

(2)風口帶下方孔,進料壓力控制在1.5 MPa以下,基礎壓力2 MPa視為壓滿;

(3)每次壓入量15 kg,每孔壓入量控制在100 kg以內(nèi),如果出現(xiàn)相鄰孔出料的情況,視為兩孔貫通,壓力不超標的前提下,壓入料可適量增加(不超50 kg)。

2018–06–24T 21:00開始進行現(xiàn)場準備工作,21:40開始灌漿工作,25日凌晨4:30現(xiàn)場清理結(jié)束,具體泥漿壓入過程見表1、表2,其中3#、4#鐵口之間壓入部位布置情況如圖1所示。

3號、13號、15號、16號、21號、23號開孔部位未壓入泥漿,證明開孔處耐材之間無縫隙。20號開孔部位未進行灌漿作業(yè),是由于在19號開孔部位泥漿壓入過程中泥漿從20號開孔部位溢出。

6月10日3#鐵溝第2次修補,7月2日投入使用,7月26日停止使用解體,本次使用周期內(nèi),共計出鐵138次,平均出鐵時間109 min(表3),共計出鐵量88107 t,平均出鐵量3524 t/d,鐵口大蓋更換周期約10 d。通過對3#鐵口25次出鐵過程跟蹤統(tǒng)計,平均噴濺時間為27 min。


通過“高爐灌漿壓入維護技術”在南區(qū)4#高爐噴濺治理的應用,提高了3#鐵口的出鐵時間、出鐵量、鐵口大蓋壽命,降低了噴濺時間。

通過高爐灌漿可以有效改善高爐的運行狀況,優(yōu)化高爐內(nèi)部氣流的流動,降低出鐵過程的噴濺,延長出鐵時間,優(yōu)化高爐的運行指標,降低爐前工的勞動強度。但高爐灌漿也存在很大的風險,高壓設備強行把泥漿壓入爐內(nèi),可能會造成爐襯磚之間松動,影響高爐壽命。所以灌漿作業(yè)必須認真分析高爐的整體狀態(tài),選擇正確的灌漿位置,并采用先進的灌漿設備,時時掌控灌漿的壓力和灌入量,保證將高爐爐殼與耐材之間的縫隙填實,但不造成高爐爐磚耐材的移位,保證高爐耐材結(jié)構(gòu)不被破壞。

高爐灌漿應配合原燃料質(zhì)量的改善及高爐的生產(chǎn)運行操作,磚襯逐步侵蝕,熱面及縫隙逐步被渣鐵包裹,在穩(wěn)定冷卻制度下形成一定厚度的渣膜,減少高壓煤氣進入磚縫,減弱噴濺[3]。


文章來源——金屬世界